北京市凌鷹起重機械廠
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鋼絲繩電動葫蘆結構緊湊,價格便宜,操作簡單,并且操作人員無需特種設備操作人員證持證操作,所以在工礦車間得到了廣泛應用。據統計電動葫蘆起重機占在用起重機總數的83.6%,隨著電動葫蘆大型化發展,占比將越來越大。2014年國家取消了電動葫蘆的制造許可,電動葫蘆的生產和銷售不再受到監管,同時規定3t以下的起重機也不再屬于特種設備,因此3t以下的電動葫蘆起重機的制造和使用越來越不規范,存在許多安全隱患,失效事故時有發生。分析事故發生的原因,制訂預防措施顯得尤為重要。
1、直接原因分析
(1)物的不安全狀態。
現場調取了事故發生的視頻監控,從視頻中可以看出,操作工人擰下了工件兩端與機床夾具連接的螺栓,但是在起吊過程中,工件始終沒有起升,直至吊鉤墜落,因此初步判斷此時事故的直接原因是工件與機床夾具有鉤掛,未實現工件與機床的徹底脫離。
(2)人的不安全行為。
根本的因素是操作人員違章作業,在沒有確保工件與機床脫離的情況下起吊,并且超載限制
器動作后,沒有檢查故障,而是強行再次起升造成過載,引起鋼絲繩斷裂,造成吊鉤墜落。
2、現場情況分析
經現場查驗,發現鋼絲繩斷裂位置位于起吊初始位置(圖4低處鋼絲繩斷頭為斷裂位置,高處鋼絲繩斷頭為斷裂后繼續起升后位置)。
(1)這也驗證了鉤掛造成的超載導致斷裂。
(2)也可以推斷,此起重機經常吊運該機床上的工件,經常產生鉤掛,導致起吊起始位置產生塑性變形。
(3)仔細查看鋼絲繩斷口,可以看到有明顯的伸長,斷絲不齊,說明鋼絲繩長期過載導致彈性下降。
(4)仔細檢查斷口附近鋼絲繩,發現有鋼絲磨損和斷絲。
3、結論
(1)鋼絲繩長期鉤掛引起過載。
(2)缺乏日常檢查。
(3)鋼絲繩表面及繩芯潤滑不良。
4、滑輪分析
通過現場查驗,滑輪繩槽有明顯磨損,經測量輪槽底部磨損深度達6mm,超過了鋼絲繩直徑的50%,輪槽不均勻磨損達4.3mm,超過了規定的3mm極限。滑輪已達到報廢標準,未能及時更換,也是此次事故的因素之一。
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